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任屹

作品数:6 被引量:18H指数:3
供职机构:中国石油冀东油田更多>>
发文基金:国家科技重大专项四川省杰出青年学科带头人基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域:石油与天然气工程金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 5篇石油与天然气...
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 3篇油田
  • 2篇南堡油田
  • 1篇导流能力
  • 1篇堵剂
  • 1篇堵水
  • 1篇堵水工艺
  • 1篇压裂
  • 1篇页岩
  • 1篇影响因素
  • 1篇支撑剂
  • 1篇支撑剂嵌入
  • 1篇数值模拟
  • 1篇数值模拟研究
  • 1篇水井
  • 1篇水力压裂
  • 1篇投球
  • 1篇泡排剂
  • 1篇气举
  • 1篇气举井
  • 1篇清防蜡

机构

  • 6篇中国石油冀东...
  • 4篇中国石油
  • 2篇西南石油大学
  • 1篇长江大学
  • 1篇中国石油青海...
  • 1篇华北油田

作者

  • 6篇任屹
  • 1篇李勇明
  • 1篇李年银
  • 1篇郝建华
  • 1篇李佳慧
  • 1篇纪娜
  • 1篇王永强
  • 1篇高文明

传媒

  • 1篇现代化工
  • 1篇化工管理
  • 1篇石化技术
  • 1篇钻采工艺
  • 1篇科技风
  • 1篇油气藏评价与...

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2017
  • 3篇2015
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
页岩储层水力压裂支撑剂嵌入影响因素研究被引量:10
2020年
页岩储层水力压裂过程中,支撑剂嵌入会对裂缝的导流能力产生一定的影响,从而影响页岩储层压裂施工的效果。为了研究支撑剂嵌入对页岩储层裂缝导流能力的影响,采用改进型的裂缝导流能力测试仪评价了不同因素对支撑剂嵌入深度和裂缝导流能力的影响。结果表明,随着闭合压力的增大,支撑剂嵌入深度和导流能力下降幅度逐渐增大,当闭合压力为70 MPa时,支撑剂的嵌入深度为0.94 mm,页岩板导流能力降低率达到了53.5%;支撑剂粒径越小、铺砂浓度越大、页岩杨氏模量越大,支撑剂嵌入深度和导流能力降低率就越小;另外,页岩板使用清水浸泡24 h后,支撑剂的嵌入深度明显增大,导流能力降低幅度明显增大,而使用3%KCl和压裂返排液浸泡后,支撑剂的嵌入深度和导流能力降低率均变化不大。该研究结果可以为页岩储层现场压裂施工设计提供参考。
王雨迪任屹郑彬龚瑞程牛生亮陈璐张涵
关键词:水力压裂支撑剂嵌入导流能力影响因素
南堡油田气举井投球热洗清蜡工艺研究
2015年
气举井结蜡现象普遍存在,本文从南堡油田结蜡规律出发,针对目前应用的清蜡方式存在的清蜡周期短、存在油层污染风险等问题,并结合该油田气举井半闭式生产管柱结构特点,提出了投球热洗清蜡的思路。制定该项清蜡工艺实验方案,设计了捕球装置,通过现场实验对该清蜡方法进行了研究。
任屹王力那李俊卿
关键词:清蜡工艺气举井清防蜡投球热洗
注采单元地层结垢机理及数值模拟研究被引量:1
2019年
注水开发是确保油田持续稳产,提高原油采收率最经济、有效的措施之一。然而长期的注水开发过程中地层结垢不可避免,严重影响和制约油田开发效果。以注采单元为研究对象,基于热力学及溶度积规则等理论,考虑地层温度、压力、成垢离子浓度以及流速等因素的影响,建立了注采单元地层结垢数值模型,包括压力场模型、温度场模型、孔隙度与渗透率分布模型以及地层结垢模型,并根据油田实际生产数据,运用MATLAB数学模拟软件进行实例模拟,分析各因素对注采单元内结垢总量、结垢范围、结垢量分布以及地层结垢对视吸水指数和渗透率的影响。结果表明,注水井近井地带温度较低,溶解平衡常数较小且流速大,难以结垢;径向往外,地层温度升高,注入水的流速大幅减缓,最易成垢;继续往外,成垢离子浓度低于最小结垢浓度时,不再结垢。
李年银康佳张昊天陶卫东任屹
关键词:注水井阻垢率数值模拟
南堡油田非选择性堵水工艺的应用
2015年
本文介绍了目前南堡油田在油井非选择性堵水方面的工艺应用情况。对现行各类工艺进行了分类并分别做了详细说明。通过分析对比目前已用于油井控水增产措施的各项堵水工艺适用性及实施效果,指出了目前南堡油田非选择性堵水工艺的不足之处及下步研究方向。
任屹李俊卿王力那刘艳伟
关键词:化学堵水机械堵水
醇胺复合缓蚀剂制备方法及缓蚀性能影响因素研究被引量:3
2017年
在石油输送过程中,金属管道腐蚀问题不仅给石油化工企业带来巨大的经济损失,同时严重威胁企业的安全生产,因此,研究金属防腐缓蚀剂变得尤为迫切。针对冀东油田金属管道腐蚀问题,通过优化合成工艺制备了性能优良的缓蚀剂,以N-甲基二乙醇胺为主缓蚀剂,配比不同的辅助剂,得到二元复配和三元复配缓蚀剂,并对缓蚀性能影响因素进行分析。结果表明,以N-甲基二乙醇胺为主缓蚀剂,钼酸钠和硫脲质量浓度分别为65 mg/L和35 mg/L时,3种缓蚀剂分子协同效应最佳,平均腐蚀速率为0.028 7 mm/a,缓蚀率达到极值94.22%。
任屹任屹李勇明高文明王永强
关键词:醇胺泡排剂缓蚀性能
冀东油田优质钻井液回收再利用可行性探究被引量:4
2015年
通过对KCL成膜低侵入钻井液体系、抗高温KCL钻井液体系、低自由水钻井液体系、水包油钻井液体系四种体系钻井液的回收再利用的可行性的探究,总结探讨了该油田优质钻井液回收处理的发展方向。
任屹李佳慧陈召洋纪娜
关键词:钻井液体系回收再利用
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