陈宏举
- 作品数:4 被引量:12H指数:2
- 供职机构:中国石油大学(北京)更多>>
- 发文基金:国家高技术船舶科研项目更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程更多>>
- 基于一维气体单流体模型的天然气-凝析液管道流体流动预测
- 2021年
- 基于一维瞬态非等温可压缩气体单流体模型,采用SIMPLE压力修正算法,考虑焦-汤效应对温度的影响,开展了低持液率天然气-凝析液管道的流动预测研究。将模拟管道五个不同持液率组分(0~20%)的计算结果与OLGA预测结果进行对比,结果表明:对气速、温度的预测与OLGA预测结果相接近,持液率为10%时压力预测的相对偏差为4.65%,证明了一维瞬态非等温可压缩气体单流体模型对低持液率天然气-凝析液管道流动预测具有适用性;随持液率继续增加至20%,压力预测的相对偏差逐渐增大。
- 张璐瑶路宏陈宏举陈宏举周良胜李鹏程王玮
- 关键词:气速温度
- 多相管流模拟软件MPF与OLGA和LedaFlow预测能力对比被引量:3
- 2022年
- 为了对比国产化软件MPF与成熟商业软件OLGA和LedaFlow在多相流稳态、瞬态工况方面的预测能力,采用这3个软件模拟了不同生产工况下油气水管输稳态工况和严重段塞流瞬态工况,横向对比了3个软件在温度、压力、速度、持液率、段塞周期及液塞长度等方面的计算结果差异。结果表明:稳态工况下,3个软件水力计算结果与现场数据相对误差绝对值均在3%以内,MPF和LedaFlow热力计算模型能够精确到每一相,二者计算结果更为接近;气液相速度方面,MPF对水力段塞流形成过程的处理更符合实际物理过程。严重段塞流瞬态工况下,3个软件的持液率波动位置及频率变化较为吻合,MPF与OLGA预测的波动周期相差很小。由于MPF对严重段塞流模型进行了简化处理,故其对立管底部压力、最大液塞长度计算结果均高于OLGA和LedaFlow的计算结果,且其对立管底部气相速度波动的预测不够准确。建议后续研究中进一步完善MPF中的段塞流等模型,结合测试更新,全方位提升MPF的预测功能及可靠性。
- 陈宏举王靖怡康琦吴海浩吴海浩
- 关键词:MPF稳态工况
- 海底油水混输管线的工艺设计方法研究
- 本论文以SZ36-1和QK18-1两个海上油田的上岸管线为研究对象,通过查阅资料以及现场调研,对比设计资料和实际生产数据,进行设计参数的敏感分析,找出了海底油水混输管线实际运行的规律:随着含水以及流量的增加,其运行压将也...
- 陈宏举
- 关键词:海底管线油气储运管线设计
- 基于决策树的水下控制模块液压系统故障诊断方法被引量:8
- 2022年
- 以国内首套国产化水下控制模块液压系统为研究对象,针对水下控制模块液压系统故障诊断中故障点的隐蔽性、故障原因的复杂性和交织性、相关因素的随机性等难点,分析水下控制模块液压系统的工作原理,确定水下控制模块液压系统的失效故障类型,分别提出基于决策树的水下控制模块低压油路和高压油路故障诊断模型及高效求解算法,准确有效地实现了水下控制模块液压系统的故障诊断。结果表明,水下控制模块液压系统低压油路易发生油路泄漏和堵塞故障,高压油路易发生DCV阀打开失败故障。研究结果能够为我国锦州某气田水下控制模块液压系统的故障诊断提供一定的理论参考和技术指导,对于预防油气泄露等有着重要意义。
- 王莹莹陈宏举杨旭光孙钦乔婷婷张珂
- 关键词:决策树液压系统失效形式故障诊断