王多金
- 作品数:5 被引量:21H指数:3
- 供职机构:中国石油天然气集团公司更多>>
- 发文基金:中国石油天然气集团公司科技项目更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程建筑科学更多>>
- 低油水比水包油钻井液体系的研制及应用被引量:2
- 2008年
- 磨溪气田嘉二段气藏具有典型的“高压、高渗、高含硫”特点,以往所钻的直井及水平井在 152.4mm小井眼井段使用聚磺钻井液密度一般为2.30~2.50g/cm^2,几乎每口井都出现多次滤饼粘附卡钻;另外该井段富含石膏及夹薄层岩盐对钻井液污染严重,流变性不好控制,钻井中常出现高泵压等问题。针对以上难题,从分析高密度条件下的粘卡原因及出现高泵压的流变性失控原因入手,研制了一种超高密度低油水比水包油钻井液体系,室内进行了产层岩样密封能力、滤饼表面油润湿性、抗膏盐污染等方面的评价,现场应用于磨005-H8井水平段钻井中取得了良好效果。表明该配方体系能较好地满足磨溪气田所钻井的需要,大幅度地降低了钻井扭矩和起下钻摩阻,能有效防止粘附卡钻和高泵压问题,具有高密度条件下流变性易控制、抗膏盐污染能力强、对泵橡胶件损害小、安全经济等优点。
- 王多金张坤黄平李家龙李洪兴安利肖光和张宁
- 关键词:水平井水包油钻井液钻井液配方
- 快捷堵漏剂的研制及应用被引量:7
- 2008年
- 桥塞堵漏技术以其安全、经济和操作工艺简单而备受好评,并被现场普遍使用。但因地层漏缝开口尺寸无法准确掌握,只能凭现场有限的资料分析和经验制订堵漏方案,经常出现一堵就止漏和一循环又复漏的问题,造成人力、物力、财力的巨大损失,探索新的堵漏方法已十分必要。从分析研究桥塞堵漏技术的机理和缺陷入手,研制了一种商品名为HHH的高失水堵漏剂。并在室内评价了该堵漏技术对不同开口尺寸的漏缝的堵漏效果,将该技术应用于处理剑门1井的喷漏同层抢险和LG10井的恶性井漏,堵漏施工中均取得良好效果。现场应用结果表明,该堵漏技术具有如下特点:堵漏剂固相含量高(浓度30~40),粒径小(微米级)。因此,容易进入各种形状的致漏裂缝空间,对大、中、小漏均适宜;堵漏剂短时间全失水,滤饼致密、承压高及酸溶率高;堵漏剂密度在1.15~2.40g/cm3范围内可调,可泵性及悬浮稳定性均良好;采用清水配制,使用简单,施工时间短;堵漏成功率高、复漏率低。
- 王多金张坤黄平李洪兴李家龙安利李连华颜建华
- 关键词:堵漏堵漏剂
- LG地区超深井钻井液技术被引量:3
- 2009年
- 通过分析LG地区的地质特点和钻井工程措施要求,针对超深井钻井液所面临的难题和挑战,建立和应用"三强"聚合物钻井液、"三低"防塌钻井液、欠平衡钻井液和抗高温弱凝胶防卡钻井液技术,较好地解决了长井段大尺寸井眼的安全快速钻井、气体钻井后替入钻井液的井壁稳定和井眼通畅、长段红层泥页岩井段防塌、欠平衡钻井和长裸眼小井眼的超深井高温防卡等技术难题。形成了LG地区的特色钻井液技术,有力地保障了该地区的安全快速钻井。
- 李晓阳张坤吴先忠晏凌陈怀高王多金
- 关键词:超深井气体钻井聚合物钻井液防塌钻井液欠平衡钻井液
- 高密度水包油钻井液在磨005-H8井的应用被引量:1
- 2008年
- 以川中磨溪构造嘉陵江组为目的层的水平井,在钻井过程中均发生了不同程度的压差粘附卡钻,部分井除多次发生高压差卡钻外,还发生了下套管不到位等技术难题。针对这些难题,研制了一套高密度弱凝胶、无土相水包油钻井液体系。通过在川中磨005-H8井的应用表明,该体系具有较好的抗盐、抗钙能力,润滑性接近油包水钻井液体系,在起钻接单根与起下钻过程中摩阻较小,体系的性能十分稳定,维护处理简单,现场操作性强。
- 王多金李家龙徐英
- 关键词:水包油钻井液压差卡钻弱凝胶盐膏层
- 低温早强型低密度水泥浆研究被引量:8
- 1998年
- 根据Furnas的粒度级配原理,选用空心微珠和硅灰作为减轻剂,配以适当的油井水泥外加剂,配制出的浆体密度为1.25~1.45g/cm3。室内实验评价表明,该低密度水泥浆体系具有良好的综合工程性能,水泥石低温早期强度发展快,30℃条件下水泥浆凝结48h...
- 杨远光吴发东王多金吴仕荣
- 关键词:油井低密度水泥浆配制法泥浆添加剂