陈在君
- 作品数:26 被引量:172H指数:8
- 供职机构:低渗透油气田勘探开发国家工程实验室更多>>
- 发文基金:中国石油天然气集团公司科学研究与技术开发项目更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程环境科学与工程经济管理更多>>
- 污染物对三甘醇脱水性和发泡性影响的研究被引量:24
- 2005年
- 从地下开采的天然气携带有水分,在高压或冷却条件下,这些气相水分凝结为液相水分而对脱水处理装置和输气管线造成危害,必须用三甘醇脱除天然气携带的水分。文章讨论了长庆油田第一采气厂在脱水过程中遇到的三甘醇溶液受到气体水合物、气井缓蚀剂、腐蚀产物以及降解产物的污染并导致三甘醇溶液发泡、降解和脱水性能恶化的问题,在实验室研究了各种污染物对三甘醇脱水性能和发泡性能的影响。认为水是三甘醇脱水性能下降的主要原因,水浓度达到3%时必须更换三甘醇溶液;天然气中的凝析油对溶液发泡性影响最显著,减压蒸馏残液的影响次之,气井缓蚀剂的影响最小;各种污染物对三甘醇溶液泡沫的稳定性能影响较复杂并且影响程度随浓度不同有变化,浓度在0.2%以内凝析油的影响程度相对比较大而其它污染物影响相对较小,当浓度大于0.2%时,减压蒸馏残液、气井缓蚀剂的影响明显增加而凝析油影响趋于平缓。
- 金祥哲张宁生吴新民陈在君
- 关键词:三甘醇发泡脱水性能发泡性能污染物
- 长北项目安全文化发展与实践
- 2014年
- 壳牌公司在安全文化塑造与发展方面代表了世界领先水平,长北项目安全管理将中国石油集团安全管理体系与壳牌公司先进的安全管理方法有机结合,形成了独具特色的长北安全文化,在现场生产管理中真正实践了安全第一,以人为本,全员参与和预防为主的安全作业方针。通过阐述团队管理在长北项目的应用与发展,分析了长北项目取得连续6年无工时损失事故这一杰出安全纪录的内在原因:①团队管理是安全文化发展的目标;②领导力是保证安全管理不断深化的核心;③科学培训是提高团队HSE能力的关键;④柔性管理与后果管理相辅相成确保执行力。
- 林海陈在君郑玉辉张振活赵向阳陈磊苏娣娣
- 关键词:安全文化团队管理领导力
- 复合盐水低伤害钻井液在桃7-9-5AH水平井的应用被引量:17
- 2011年
- 针对苏里格地区低孔低渗砂岩气藏的特点,依据ASS-1全酸溶钻井(完井)液在该地区探井的应用经验,研制出了复合盐水低伤害钻井完井液。该钻井液在常规条件下对地层的平均伤害率仅为5.9%,在特殊模拟井下条件下,对气层的平均伤害率为13.64%,暂堵性好,井壁上形成的暂堵滤饼通过气层压力完成解堵,简化了完井、投产作业。该钻井液在桃7-9-5AH井水平段施工过程中,起下钻无阻卡,井底无沉砂,解决了因泥页岩水化膨胀而引起的缩径和坍塌、高摩阻大扭矩、PDC钻头泥包等一系列技术难题,创造了长庆区块水平段一只φ152.4 mm钻头810 m进尺的记录,并获得无阻流量150×104 m3/d的高产气流。
- 崔贵涛陈在君黎金明张宇吴满祥
- 关键词:防止地层损害临时性封堵长庆气田
- 煤层垮塌机理分析及钻井液防塌探讨被引量:38
- 2007年
- 在长庆油田天然气水平井钻井过程中,处于大斜度井段的山西组、太原组及本溪组的多套煤层和炭质泥岩的稳定性极差,易发生垮塌。分析了煤系地层的垮塌机理,其完全不同于泥页岩地层,主要受煤岩的应力变化影响大;煤岩的弹性模量小、抗拉强度低,存在裂隙和巨大的比表面,对机械和物理化学的外力作用敏感。提出钻井液必须具有合理密度、强抑制、低滤失量、良好流变性和高润滑性等,并由此确定使用抑制性生物聚合物钻井液。该技术在现场进行了试验应用,满足了钻井工艺和稳定煤岩井壁的要求,确保了井眼稳定、起下钻畅通、电测和下套管顺利。
- 陈在君刘顶运李登前
- 关键词:煤层井眼稳定抑制性钻井液生物聚合物
- 苏里格气田水平井钻井(完井)液技术新进展
- 针对目前苏里格气田水平井钻井液技术难题,室内研发了用于斜井段的无土相混油防塌钻井液体系和用于水平段配合裸眼分段压裂完井工具的强抑制性有机-无机盐低伤害钻井(完井)液体系,并在苏里格气田气田10余口气井水平井成功应用.结果...
- 黎金明王长宁陈在君杨斌杨呈德
- 关键词:气田开采水平井钻井液技术完井液技术井壁结构储层保护
- 文献传递
- 低固相不混油钻井液在CB1-1双分支水平井的应用被引量:4
- 2007年
- CB1-1井是壳牌公司长北项目部在长北气田进行水平开发的第一口井,该井为双分支水平井。介绍了用于斜井段的低固相不混油甲酸盐聚合物钻井液体系及其现场应用情况。实验结果表明,该体系表现出良好的润滑防卡性和良好的井眼净化能力,抑制防塌能力强、不混油、处理剂配套、性能易调控、滤失量低、高黏度、高切力,泥饼薄而韧、光滑,泥饼摩阻系数控制在0.0262~0.0437之间。在整个斜井段施工过程中,井眼始终处于良好净化状态,起下钻无阻卡,井底无沉砂,很好地解决了大井眼尺寸、长裸眼段下存在的井壁坍塌、润滑防卡、携带岩屑等技术难题、不仅有效克服了垮塌地层石千峰组、石盒子组长时间浸泡所带来的井壁不稳定风险,保证起下钻作业的安全顺利和长达2800多米的长裸眼井段的井眼稳定,而且确保咖244.5mm套管顺利下至井深3386m。
- 黎金明陈在君杨斌贾俊金祥哲
- 关键词:聚合物钻井液低固相钻井液井眼净化双分支水平井
- 复合酸液解除S120-49-84H井卡钻故障被引量:6
- 2013年
- 水平井已逐步成为长庆苏里格气田开发的主要方式之一,但由于储层的不连续性导致水平井段钻井中经常钻遇或穿越大段泥岩,井眼稳定性相对变弱,如果操作处理不当易发生卡钻。S120-49-84H井完钻后为顺利下入裸眼分段压裂工具,通井过程中发生了卡钻故障,先后采取了大吨活动、泡柴油等多种措施,均未实现解卡。分析研究认为,卡点位置是砂岩井段,提出了浸泡复合酸液的方法来实现解除卡钻故障的技术思路。现场使用盐酸和氢氟酸配成的复合酸液,浸泡20 min就成功解除了卡钻故障。
- 陈在君韦海防李登前王培峰李宝军黎金明张宇
- 关键词:混合酸砂泥岩滤饼苏里格气田
- 长北气田分支水平井CB1—1井钻(完)井液技术
- CB1-1井是壳牌公司长北项目在长北气田进行长水平段水平开发的第一口水平井,该井为双分支水平井,单支水平段长设计为2000m,第一支水平井为筛管完井,第二支水平井为裸眼完井。本文主要介绍了据甲方要求而研制和改进的用于斜井...
- 杨斌陈在君杨呈德买炎广
- 关键词:完井液水平井储层伤害防塌
- SJY-1防塌钻井液的研究及应用被引量:2
- 2009年
- 为解决长北气田双分支水平井φ311.15 mm斜井段钻进中缩径、扩径、坍塌掉块、钻头泥包等井下情况所致的机械钻速低、建井周期长的技术难题,研发出了有机抑制剂,将它与无机抑制剂复配形成复合抑制剂,以其为主要防塌剂优选出了无膨润土的SJY-1防塌钻井液。对该防塌钻井液的防塌性、润滑性及对加重材料的悬浮性能进行了室内评价。结果表明,该钻井液的一次回收率大于85%,二次回收率大于69%,页岩膨胀量降低率最低达72.4%;用DA-Ⅱ动态润滑仪测得60 N侧向力条件下该钻井液的扭矩降低27.5%,摩擦系数降低18.2%。该钻井液在现场试验9口井,均没有出现明显的遇阻现象,岩屑内部呈现干态;稳定井壁的钻井液密度从1.23降至1.18 g/cm^3,使φ311.15 mm井段机械钻速提高了47.7%,施工周期缩短了57.1%;解决了PDC钻头的泥包问题。
- 金祥哲陈在君杨斌
- 关键词:防塌钻井液抑制剂井眼稳定机械钻速长北气田
- 苏里格气田废弃钻井液固液分离及回用研究被引量:19
- 2018年
- 为了解决长庆苏里格气田清洁化生产中废弃钻井液净化处理难题,研发出了适合于一开低固相钻井液净化处理的固液分离及回用技术,试验成功后推广应用270井次,固液分离出的清液可用于配制二开清水聚合物钻井液,清液回用率达到100%,解决了一开低固相钻井液的回收利用问题。研发了适合于完井钻井液的净化处理技术,现场试验并推广应用290井次,能将现场完井钻井液彻底破胶、脱稳,再经过井队现有固控系统处理后,固相与液相彻底分离,净化后常规井液相密度≤1.05 g/cm^3,黏度≤30 s,水平井液相密度≤1.10 g/cm^3,黏度≤32 s。固液分离后的液相用于配制现场钻井液,各项性能参数与采用清水配制的基本相同,实现液相全部回用。分离出的固相与现场钻屑一并无害化处理后,也达到苏里格气田钻井液"不落地"要求。
- 黎金明陈在君陈磊陈磊王勇强
- 关键词:废弃钻井液固液分离废液回用