浙江省自然科学基金(LZ13E050002)
- 作品数:23 被引量:129H指数:8
- 相关作者:阮健李胜左希庆孟彬刘奎更多>>
- 相关机构:浙江工业大学湖州职业技术学院衢州学院更多>>
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- 相关领域:机械工程电气工程自动化与计算机技术更多>>
- 开关电磁铁的线性化应用探索被引量:1
- 2015年
- 针对开关电磁铁在比例控制中的应用探索,在分析开关电磁铁的基本特性的基础上,建立了开关电磁铁的动态数学模型,并对其进行线性化修正,在Maxwell软件中进行仿真,分析了结构参数的变化对电磁铁性能产生的影响,得到其力-位移特性曲线;搭建了实验平台对其进行线性化实验,实验结果表明:开关电磁铁仍有部分线性段,可适用于有位移可放大功能的比例控制阀。
- 刘国文赵建涛李胜阮健徐龙稳
- 关键词:线性化比例控制
- 电液高频疲劳试验机的控制系统设计研究被引量:6
- 2015年
- 由于电液高频疲劳试验机采用传统的电液伺服阀难以达到较高的激振频率,为了解决这个问题,采用一种特殊结构的2D激振阀来控制液压缸,从而提高电液高频疲劳试验机的激振频率.该2D激振阀具有双运动自由度,控制阀芯旋转可实现激振频率控制,控制阀芯轴向运动可实现激振幅值控制.由于2D激振阀的转阀特性,无法引入一个偏置信号实现对激振中心平衡位置的偏置控制,因此在对称液压缸上并联一个数字伺服阀,通过改变数字伺服阀的开口大小和方向就可以实现激振器振动中心位置的偏置.基于电液高频疲劳试验机的工作原理设计其控制系统并做实验.实验表明:该电液高频疲劳试验机的控制系统可实现高达2 500 Hz的激振频率;谐振频率为980 Hz,在该频率可进行高频率、大载荷的疲劳实验.
- 胡俊飞阮健李胜丰章俊
- 关键词:激振频率DSP
- 三位四通2D电液比例换向阀的静态特性实验研究被引量:8
- 2013年
- 为克服直动式电液比例换向阀无法实现大流量控制和导控式电液比例换向阀结构复杂及无法在零压下工作的缺点,提出了一种结构简单、流量大并具有位置反馈的新型电液比例换向阀——三位四通2D电液比例换向阀。该阀由2D换向阀、压扭联轴器和比例电磁铁等组成。在分析该阀的结构和工作原理的基础上,对三位四通2D电液比例换向阀进行了静态特性实验研究。实验结果表明:压扭联轴器的位移滞环和三位四通2D电液比例换向阀的流量滞环为10%,说明该阀具有良好的静态特性。
- 励伟阮健任燕陈莹张凯
- 关键词:比例换向阀2D阀静态特性
- 双向比例电磁铁的设计及仿真分析被引量:6
- 2015年
- 为了克服传统比例电磁铁需要两个线圈来实现双向移动的缺点,提出一种新型的双向比例电磁铁,单个线圈就可以实现双向运动,利用线圈产生的磁场与永磁体产生的极化磁场相互作用产生电磁力;从其的工作原理出发,对该电磁铁的磁路进行分析,建立数学模型,采用MAXWELL有限元仿真,得到力-位移特性,并且讨论结构参数变化对电磁铁性能产生的影响,仿真结果表明合理调节导套的角度可使电磁铁达到比例特性,最后利用仿真参数结果得到优化尺寸和静态特性。
- 申屠胜男徐龙稳孟彬阮健
- 关键词:比例电磁铁有限元仿真
- 电液高频疲劳试验机的控制系统被引量:5
- 2015年
- 由于电液高频疲劳试验机采用传统的电液伺服阀难以达到较高的激振频率,为了解决这个问题,采用一种特殊结构的2D激振阀来控制液压缸,从而提高电液高频疲劳试验机的激振频率。该2D激振阀具有双运动自由度,控制阀芯旋转可实现激振频率控制,控制阀芯轴向运动可实现激振幅值控制。由于2D激振阀的转阀特性,无法引入一个偏置信号实现对激振中心平衡位置的偏置控制,因此在对称液压缸上并联一个数字伺服阀,通过改变数字伺服阀的开口大小和方向就可以实现激振器振动中心位置的偏置。基于激振频率与激振幅值控制原理设计了一种采用DSP控制的控制器,该控制器能控制电液高频疲劳试验机的激振频率与激振幅值。同时,实验室已有的控制器能控制并联的数字伺服阀开口大小,从而达到偏置控制的目的。基于电液高频疲劳试验机的工作与控制原理搭建实验平台并做实验。结果表明:该电液高频疲劳试验机的控制系统可实现高达2500 Hz的激振频率,谐振频率为980 Hz,在该频率可进行高频率、大载荷的疲劳实验。
- 胡俊飞李胜阮健蔡俊飞
- 关键词:激振频率DSP
- 电液比例阀的结构原理与研究现状被引量:22
- 2014年
- 电液比例阀是一种比例电磁铁根据输入信号产生相应动作,使阀芯产生位移,节流阀口发生改变并以此完成对液压系统的压力、流量与输入电流成比例关系进行控制的元件,由于其集电子控制的灵活性与液压控制响应快、出力大及结构紧凑等优点于一身,已成为液压元件的重要的组成部分,有着广泛的工程应用领域。对电液比例阀的起源、发展、结构、工作原理及性能特点进行了系统的分析,并对几种典型的新原理结构的电液比例阀进行了评述,最后对电液比例阀应用与发展进行了展望。
- 卢文辉李胜吕敏健
- 关键词:电液比例阀
- 波登管2D压力伺服阀反馈装置的特性研究被引量:3
- 2017年
- 设计了2D压力伺服阀样机模型,利用波登管作为伺服压力反馈单元保持其输出压力恒定。针对波登管在特定范围内随压力线性变形的特性,在分析其变形机理的基础上,建立了数学模型,仿真分析了其受力变形过程,得到其结构参数对线性变形的影响。设计了波登管线性变形实验方案并搭建实验平台,实验结果表明:随着压力的升高,波登管的变形与压力升高基本成线性关系,16MPa时,其线性变形量为0.7mm;动态实验中波登管从受冲击开始到基本稳态耗时约0.9ms。实验结果与仿真分析基本一致,波登管的特性研究为其在2D压力伺服阀上的应用奠定了基础。
- 左希庆阮健李胜刘国文孙坚
- 关键词:压力伺服阀静动态特性
- 大流量2D数字伺服阀电-机械转换器的频率特性研究被引量:1
- 2016年
- 为使所开发的2D大流量伺服阀达到较好的性能,设计了一款基于DSP芯片和DRV8432全双桥电机驱动芯片控制器,高频PWM波信号输入DRV8432芯片的三个半桥电路,驱动电—机械转换器。为了消除电—机械转换器响应速度和控制精度之间的矛盾,对其进行位置闭环、速度闭环和电流闭环控制。并结合Simulink进行仿真,仿真结果表明该方法具有良好的效果。设计了实验方案并搭建实验平台对控制器进行测试,实验结果表明该控制器具有良好的稳态性能。
- 李胜杨波阮健俞张斌刘奎郭克
- 关键词:TMS320F2812SVPWM
- 1000L/min 2D伺服阀实验研究被引量:1
- 2015年
- 2D伺服阀采用伺服螺旋机构实现阀芯的角位移转换为阀芯的轴向位移。采用2D阀的结构方案实现了1000 L/min大流量阀的设计。采用步进电机作为电-机械转换器,并采用位置和电流闭环来驱动阀芯转动。为了实现步进电机输出角位移连续可控采用了步进电机连续跟踪算法的控制方法并在步进控制中引入脉宽调制控制技术,并以此为基础搭建了试验平台,设计了以TMS320F2812作为CPU的2D伺服阀控制器。在分析该阀的结构和工作原理基础上,对该阀频率响应进行实验研究。实验表明:该阀具有良好的动态特性,在幅值为25%阀满开口的正弦信号输入下,相位滞后90°对应的频宽约为50 Hz。
- 崔凯李胜阮健孙杰李祖华
- 关键词:大流量频率响应
- 2D电液比例换向阀阀芯卡紧力分析被引量:12
- 2015年
- 针对2D电液比例换向阀阀芯卡滞现象,应用缝隙流动原理,对2D阀芯有无偏心情况下的径向卡紧力进行系统理论分析,得到2D阀芯液压卡紧力计算方法;运用MATLAB软件进行数值计算,得出2D阀芯径向卡紧力与偏心量和高低压孔夹角间的关系;根据2D阀特性,提出2D电液比例换向阀阀芯改进措施,应用Fluent软件对阀芯表面的流场进行CFD仿真分析,比较了改进前后的流速矢量和压力分布情况,验证了改进措施的正确性。改进后的2D电液比例换向阀在中高压实验中无"卡滞"现象出现,实现了高压大流量的比例控制。
- 刘国文阮健李胜孟彬左希庆
- 关键词:径向力